升級精餾工藝 革新裝置設計
中化新網訊 近日,由中國氮肥工業協會牽頭組織的“新建五塔3+3+2甲醇精餾節能技術”科技成果鑒定會在河南省新鄉市召開。該技術由天津奧展興達化工技術有限公司研發,河南晉開集團延化化工有限公司實施。經中國氮肥工業協會理事長顧宗勤等業內權威專家組綜合評定,該項技術被認定為國內首套,整體技術水平達到國內領先。
該項目在傳統甲醇精餾裝置“三塔兩效”工藝基礎上,創新升級為“五塔3+3+2”效負壓精餾工藝,具備四項核心優勢:一是蒸汽單耗大幅降低,生產國標優等品時,蒸汽單耗低于0.55噸/噸甲醇;生產美國AA級產品(乙醇含量<10ppm)時,單耗也在0.585噸/噸甲醇以下;二是廢水甲醇含量低,常壓塔與汽提塔廢水甲醇含量均低于80ppm;三是產品質量可控,精甲醇可生產美國AA級標準品或國標優等品,乙醇含量可根據要求定制生產(最低可達1ppm);四是運行彈性強,裝置操作彈性達60%~120%,可在粗醇原料含水量5%~10%,粗醇中乙醇含量500~3500ppm的范圍內達產達標穩定運行。
在裝置設計方面,研發團隊創新采用“五塔3+3+2效”多效耦合與負壓精餾流程,節能節水效果明顯。同時,該裝置創新使用降膜式再沸器,實現8℃溫差以內穩定運行,常壓塔操作壓力降至10千帕(表壓),提升了乙醇等雜質的分離效率。按蒸汽價格150元/噸、年運行7200小時計算,該項目每噸精醇節約蒸汽費用可達97.5元,綜合節水電等運行費用,每噸精醇節約成本約109元。
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