入冬后,氣溫驟降疊加冬季保供負荷攀升,設備泄漏風險隨之加劇。中原油田普光分公司采氣廠以“雷霆行動”為抓手,將設備泄漏防控責任落到每一處細節、每一個崗位,為冬季能源保供筑牢設備安全防線。
“巡”字筑基:消除隱患于無形
12月4日,該廠普光集氣總站內機器轟鳴,設備技術骨干都進芳循著細微異響俯身核查,很快鎖定是1號罐底泵出現異常。她當即聯動屬地單位,快速停運故障泵、切換備用泵,全程僅用40分鐘便完成隱患處置,成功規避一起設備安全事故。
普光氣田創新推行“三維巡檢法”,以全覆蓋、高精度、強閉環的排查機制,筑牢泄漏防控第一道防線。該廠通過月度專項巡檢聚焦系統聯動,錨定集輸管網參數匹配、自控儀表精度校準等核心環節,從整體工況研判設備運行態勢,梳理潛在泄漏風險點;通過動態隨機巡檢緊盯細節漏洞,大到閥門螺絲松緊度、機泵運行異響,小到法蘭連接處滲漏痕跡、管線輕微腐蝕,不放過任何一處易忽視的隱患;通過網格責任巡檢壓實崗位擔當,為每臺關鍵設備明確“主巡人+復核人”,建立巡檢臺賬、隱患清單、整改記錄“三賬同步”機制,確保隱患排查有人管、問題整改有閉環。
“雷霆行動”以來,該廠通過“三維巡檢法”累計完成設備微整改573項,整改率達85%。
“急”字礪劍: 守護“氣井脈搏”
12月5日深夜,普光302-1井地面安全閥氣動泵壓力異常,當班技術員耿重陽即刻聯動維保人員,20分鐘抵達井場,58分鐘內排查處置完畢,穩住設備運行。這是該廠在冬季保供期間“深夜急診”的一個鏡頭。
冬季保供期間,設備突發故障若處置不及時,極易引發泄漏風險,影響供氣穩定。為此,該廠以“快響應、準判斷、穩處置”為核心,構建高效應急處置體系。針對高壓設備多、偏遠井站多的特點,該廠建立“10分鐘響應、30分鐘到場”應急機制,明確各崗位應急職責,維保人員24小時保持通訊暢通,工具包內備齊裝備,隨時做好突發故障處置準備。該廠還構建“響應—處置—復盤—優化”全流程閉環機制,即每次完成故障處置后,及時梳理問題、總結經驗,持續完善預案流程。
此外,該廠梳理高含硫氣田設備常見故障類型,編制應急處置預案,定期開展實戰化演練。依托國家應急救援基地,打造企地“三級應急聯動模式”,形成多方高效協同的應急協調體系,確保極端泄漏場景下快速聯動處置。
“雷霆行動”以來,該廠累計成功處置夜間突發故障30余起,故障平均處置時間較以往縮短20%。
“新”字鑄盾:技術賦能本質安全
近日,在普光氣田主體濕氣增壓工程2號增壓站的高抗硫壓縮機三保作業中,該廠保養團隊首次實施機組活塞抽出檢查,并創新采用滲透檢測技術對活塞桿體進行高精度無損探傷,精準確認桿體無裂紋、磨損等隱性隱患。目前,該無損探傷技術已在同類機組推廣,有效應對冬季設備疲勞損傷隱患。
作為特大型高含硫氣田,普光氣田地形溝壑縱橫、設備安全管控難度大,該廠聚焦設備管理痛點,通過多維技術協同發力,全方位提升設備管理智能化、精細化水平,為氣田安全生產筑牢技術屏障。
在泄漏監測方面,該廠打造點線面結合的新體系,在各集氣站部署高靈敏固定式硫化氫監測設備,僅普光301集氣站就安裝36套,構建多源融合的微泄漏監測網絡,響應速度較常規設備提升數倍,可精準識別微小泄漏。同時,為外操巡檢人員配備智能終端,可自動采集現場數據并與內操數據實時比對,支持儀表數據拍照識別,簡化流程的同時提升數據準確性。
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