中化新網訊
產品生燒率高、現場粉塵濃度大、產量無提升空間……針對氣燒石灰窯生產運行瓶頸,神木煤化工能源公司以“改”促“治”,抓源頭、降能耗、控成本、增效益,打出了一套設備改造“組合拳”,讓舊設備煥發新活力。
據介紹,該公司氣燒石灰窯已建成運行多年,二代梁式窯設計采用普通鋼燃燒梁和下吸氣梁,需要冷卻的導熱油量大,造成熱耗較高,預估造成熱量浪費270千卡/千克,導致煤氣消耗量大,增加了對主引風機風量的需求。同時該窯出灰為敞口式出灰,現場粉塵濃度大、溫度高。
對此,該公司通過石灰窯配套風冷梁改造項目,使用風冷式燃燒梁和容重式密封出灰機替代現有的燃燒梁系統,取消下吸氣梁系統,達到增產增效的目的。改造后,設備總體廢氣量減少,窯內物料運行速度加快,工況溫度可降低至50攝氏度左右,進一步減少了主引風機的負荷,同時還提高了整體煅燒帶的溫度。在環保方面,項目采用容重式密封出灰技術,單窯石灰產量預計可達600噸/天以上,產品生燒率控制在10%以下,有效解決了出灰口揚塵問題,改善了操作環境。項目投運后可極大提高氣燒石灰窯產量,降低生過燒率以及消除導熱油冷卻系統帶來的安全風險。
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